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瀏覽:- 發(fā)布日期:2021-12-07 14:49:02【

摘 要:采用通道式合金分析儀、光學顯微鏡、拉伸和沖擊試驗機、掃描電子顯微鏡等分析了預啟閥閥碟的化學成分、顯微組織、力學性能以及斷口宏觀和微觀形貌,并結合預啟閥閥碟現(xiàn)場工況條件對其開裂原因進行了分析.結果表明:由于該預啟閥閥碟韌性和塑性較差,從而導致其在與止轉銷接觸面承受較大脹緊力處發(fā)生脆性開裂;裂紋起源于閥碟與止轉銷接觸的內表面中心處,材料內部的密集孔洞連接形成最初的微裂紋,晶界析出的碳化物使得材料整體抗裂紋擴展能力變差,裂紋隨后發(fā)生快速擴展并彼此連接成大裂紋,最終導致閥碟開裂失效.

2017年,遼寧某電廠在檢修期間發(fā)現(xiàn),中壓調速汽門預啟閥閥碟開裂失效.中壓缸進汽閥設計為兩臺聯(lián)合汽門,聯(lián)合汽門由中壓調速汽門和中壓主汽門合并在一個閥殼內,雖然它們利用一個共同的閥殼,但這兩個汽門的功能是不同的,各自有獨立的操作控制裝置.中壓調速汽門設計獨立的閥碟組件,主閥碟內部設有預啟閥,在閥門開啟時降低主閥碟前后壓差,減小閥門開啟力.對中壓調速汽門進行解體檢查,發(fā)現(xiàn)閥桿輕微積存氧化皮,襯套完好無斷裂,拆除閥蓋后吊出預啟閥,可見預啟閥止轉銷截面存在明顯裂紋,如圖1所示,已不能滿足正常使用要 求.失效中壓調速汽門基本參數(shù)見表1;開裂閥碟材料是汽輪機用 GH901 高溫合金,閥碟直徑是290mm;銷子材料是2Cr12NiMo1W1V 鋼,直徑是85mm.為查明該預啟閥閥碟開裂失效原因,筆者對其進行了檢驗和分析,并提出了改進措施.


1 理化檢驗

1.1 宏觀分析

由圖1可見 ,止轉銷和閥碟結合比較緊密,從裂紋未貫穿一側沿橫截面方向機加工切開,打開裂紋貫穿一側斷口,發(fā)現(xiàn)斷口和止轉銷接觸面存在脫落的氧化皮.由圖2可見:斷口表面顏色呈灰黑色,兩斷裂面嚙合性好,無明顯塑性變形;斷面明顯可分為3個區(qū)域,即 A區(qū)纖維區(qū),B區(qū)放射區(qū),C區(qū)剪切唇區(qū);其中B區(qū)有明顯的放射狀條紋,屬于典型的脆性斷口,放射狀條紋發(fā)射的反方向指向裂紋源,即 A區(qū).


1.2 化學成分分析

分別從閥碟近表面和中心部位取樣進行化學成分分析,結果見表2.對止轉銷取樣進行化學成分分析,結果見表3.

中國航空材料手冊»(第2版)第2卷[1]對 GH901 材料成分的要求,閥碟表面和心部的化學成分均符 合該手冊技術要求.止轉銷化學成分分析結果滿足 GB/T 8732 - 2004 «汽 輪 機 葉 片 用 鋼 »對 2Cr12NiMo1W1V 鋼成分的技術要求. 1.3 力學性能試驗 分別從閥碟和閥桿處取拉伸、沖擊試樣進行力 學性能檢測,取樣位置見圖 3 和圖 4,試驗結果見 表4和表5.


1.3.1 拉伸試驗

由表4拉伸試驗結果可見:閥碟近表面及中心位置材料斷后伸長率很低,材料斷裂時無明顯塑性變形;閥桿的抗拉強度和斷后伸長率均高于閥碟的,但仍不符合«中國航空材料手冊»對 GH901高溫合金材料的技術要求.

1.3.2 沖擊試驗

由表5沖擊試驗結果可見:閥碟近表面、中心位置及閥桿的沖擊吸收能量都很低,均不符合«中國航空材料手冊»對 GH901高溫合金材料的技術要求.

1.4 金相分析

對閥碟斷口面取樣進行金相分析,金相取樣位置為圖2中2號試樣的縱截面和3號試樣的橫截面,草酸水溶液電解侵蝕,金相分析結果見圖5和圖6.



由圖5和圖6可見:閥碟材料的顯微組織主要為奧氏體和晶間碳化物;對2號試樣的晶粒尺寸進行測量,晶粒度等級為2級;對3號試樣拋光態(tài)形貌進行觀察,發(fā)現(xiàn)有大量的孔洞.

圖7 A區(qū)斷口SEM 形貌

Fig.7 SEM morphologyoffracturesurfaceofzoneA

1.5 掃描電鏡分析

掃描電鏡(SEM)取樣位置為圖2中的 A 區(qū),掃描電鏡分析結果見圖7和圖8.


閥碟 A 區(qū)斷口上存在大量孔洞,見圖7.部分孔洞已經(jīng)連接成線,見圖8a);部分孔洞以孤立的點存在,見圖8b),孔洞直徑在20~100μm.斷口上沒有觀察到明顯的疲勞斷裂特征.

2 綜合分析

閥碟開裂面與閥碟軸向基本垂直.斷口表面無明顯塑性變形,存在放射狀條紋,條紋指向表明裂紋起源于閥碟與止轉銷接觸面.閥碟近表面及中心位置化學成分符合«中國航空材料手冊»對 GH901高溫合金材 料 的 技 術 要 求,止 轉 銷 化 學 成 分 亦 滿 足GB/T8732-2004對 2Cr12NiMo1W1V 鋼 成 分 的技術要求.閥碟材料力學性能差,抗拉強度、斷后伸長率以及沖擊吸收能量均不符合«中國航空材料手冊 »對GH901高 溫 合 金 材 料 的 技 術 要 求 .表 明 閥碟材料塑性和沖擊韌性差,缺口敏感性大,易發(fā)生脆性開裂.對閥碟材料進行金相分析,觀察到碳化物有在晶界處大量聚集現(xiàn)象且材料內部存在較多孔洞等缺陷,此為材料變脆的主要原因.由掃描電鏡觀察結果可知,閥碟斷口表面存在很多孔洞等微觀缺陷,孔洞直徑在20~100μm,有些孔洞已連接發(fā)展成微裂紋,有些孔洞還未連接.

3 結論及建議

(1)閥碟開裂失效是由于閥碟與止轉銷接觸面的斷裂韌度過低,以及閥碟與止轉銷接觸面承受的脹緊力相互作用,從而導致閥碟發(fā)生脆性開裂.

(2)裂紋起源于閥碟與止轉銷接觸的內表面中心處,材料內部的密集孔洞連接形成最初的微裂紋,晶界析出的碳化物使得材料整體抗裂紋擴展能力變差,裂紋隨后發(fā)生快速擴展并彼此連接成大裂紋,最終導致閥碟開裂.

(3)材料內部孔洞可能是材料在鑄造階段產(chǎn)生的,鍛造過程中由于鍛造壓縮比不足而沒有被消除;也可能是材料在高的脹緊力作用下而產(chǎn)生的蠕變孔洞[2G4].

(4)建議在生產(chǎn)時,優(yōu)化閥碟鍛造工藝,控制鍛造壓縮比在合理的范圍之內;在使用時,閥碟和止轉銷應選擇同種材料來防止接觸面處產(chǎn)生脹緊力.


(文章來源:材料與測試網(wǎng)-理化檢驗-物理分冊 > 2018年 > 10期 > pp.757

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