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瀏覽:- 發(fā)布日期:2023-09-25 11:03:18【

摘 要:某大口徑厚壁12Cr1MoVG 鋼制高壓鍋爐管硬度偏高,采用硬度測試、力學性能試驗、 金相檢驗等方法對硬度偏高問題進行了分析.結果表明:熱處理后的鋼管組織不均勻,導致鋼管的 力學性能不均勻,部分區(qū)域硬度不符合設計要求.根據(jù)電站機組特點,設計了正火后旋轉(zhuǎn)內(nèi)淋外噴 冷卻、正火后直接水冷和正火后“預冷+水冷+空冷”3種熱處理工藝方案,最終通過選用“預冷+ 水冷+空冷”工藝,將回火溫度和預冷時間控制在合理范圍,使鋼管硬度符合設計要求. 

關鍵詞:大口徑厚壁鋼管;高壓鍋爐;熱處理;硬度 

中圖分類號:TM621.2 文獻標志碼:A 文章編號:1001G4012(2019)11G0748G05


12Cr1MoVG 鋼是一種低合金耐熱鋼,具有較 高的持久強度和持久塑性、良好的抗氧化性能且無 熱脆傾向,主要用于制造電站鍋爐過熱器、集箱及鍋 爐主蒸汽管道部件等[1].電站鍋爐及管道大部分處 于高溫高壓等惡劣環(huán)境中,對其所用鋼材的力學性 能、顯微組織、晶粒尺寸等要求較高.12Cr1MoVG 鋼在高壓鍋爐和超高壓鍋爐管中用量較大,分別占 到全部合金鋼管的80%和30% [2].

某多規(guī)格大口徑厚壁12Cr1MoVG 鋼制高壓鍋 爐管(外徑大于380mm,壁厚不小于70mm)的表 面 硬 度 和 內(nèi) 部 硬 度 的 設 計 要 求 均 為 145 ~ 190HBW,在生產(chǎn)過程中,連續(xù)出現(xiàn)多批次鋼管硬 度偏高的情況.筆者對出現(xiàn)問題的一批鋼管進行系 統(tǒng)分析,并根據(jù)電站機組特點,設計了3種不同的熱 處理工藝,通過試驗在不同的熱處理工藝下分別取 樣分析,找出合理的硬度控制工藝方案,使鋼管硬度 符合設計要求.

1 理化檢驗 

1.1 硬度測試 

采用 King3000型便攜式布氏硬度計分別在出 現(xiàn)問題的外徑為546mm、壁厚為95mm 的鋼管的 頭端、中間、尾端的同一截面上,沿圓周方向360°在 六等分處進行表面硬度測試,同時,對該鋼管的頭、 尾兩端按橫截面4個象限沿壁厚方向從外向內(nèi)每隔 10mm 依次?。競€點進行硬度測試[3],結果如表1 和表2所示.可見鋼管部分區(qū)域的表面硬度和絕大 部分的內(nèi)部硬度都超過設計要求;頭、尾端內(nèi)部硬度 不同測試點差異不大,由此可排除鋼管在回火過程 由于擺放位置不同造成的硬度差異.頭端硬度分布 在180~200HBW 范圍內(nèi),4個象限的硬度中均有 部分 超 出 了 設 計 要 求;尾 端 硬 度 分 布 在 184~ 208HBW 范圍內(nèi),其中第2,3象限有部分測試點的 硬度超過設計要求,而第1,4象限測試點的硬度全 部超過設計要求,說明鋼管沿壁厚和圓周方向的硬 度均存在較明顯差異.

1.2 力學性能試驗 

在該鋼管尾端截面的第1象限內(nèi)1/4,1/2壁厚 處取樣,采用 WAWG300型電液伺服拉伸試驗機進行力學性能測試,結果見表3,可以看出鋼管的屈服 強度、抗拉 強 度 和 斷 后 伸 長 率 均 符 合 GB5310- 2008e«高壓鍋爐用無縫鋼管»標準對12Cr1MoVG 鋼的要求. 

1.3 金相檢驗 

圖1 鋼管內(nèi)部不同部位的顯微組織形貌 Fig敭1 Microstructuremorphologyofdifferentpartsinsteelpipe a neartheoutersurfaceofsteelpipe b neartheinnersurface ofsteelpipe c inthemiddleofsteelpipe 在鋼管尾端截取金相試樣,采用 DM6000M 型 萊卡研究級全自動顯微鏡觀察顯微組織.由圖1可 以看出,鋼管靠近外表面和內(nèi)表面組織均為95%貝 氏體+5%鐵素體,而鋼管內(nèi)部中間組織為珠光體+鐵素體,這導致鋼管內(nèi)部不同區(qū)域的硬度存在差異, 即鋼管靠近外表面和內(nèi)表面的硬度比鋼管內(nèi)部中間 的硬度高.

2 分析與討論 

對上述鋼管所在批次的全部鋼管的硬度情況進行 了統(tǒng)計,結果如圖2所示.可以看出該批次鋼管的硬 度在各區(qū)間呈正態(tài)分布,80%以上的硬度值在設計要 求的范圍內(nèi).由于12Cr1MoVG鋼是高壓鍋爐鋼管中 對熱處理工藝較敏感的鋼種之一,其組織對熱強性能 有很大影響,而且熱處理過程中各環(huán)節(jié)相互制約[4],特 別是大口徑厚壁鋼管(壁厚一般不小于50mm)熱處理 時組織不均勻,導致力學性能波動較大,一旦預冷時間 控制不當,鋼管表面冷卻速度快形成較多貝氏體,鋼管 內(nèi)部冷卻速度慢形成鐵素體+珠光體,就會導致鋼管 各部位組織不均勻,從而導致鋼管的力學性能不均勻, 部分區(qū)域硬度不符合設計要求,因此控制正火后的冷 卻方式和冷卻速度是關鍵[5].

該批次 鋼 管 生 產(chǎn) 采 用 了 “預 冷 + 水 冷 + 空 冷+回火”工 藝,正 火 溫 度 為 980 ℃,預 冷 時 間 為 8min,回火溫度為720 ℃.從以往的生產(chǎn)實踐來 看,該工藝能滿足通常的大口徑厚壁12Cr1MoVG 鋼管的組織和力學性能要求.但對硬度有特殊要 求的產(chǎn)品而言,從上述分析來看,該工藝生產(chǎn)的鋼 管各部位的 顯 微 組 織 存 在 差 異,導 致 產(chǎn) 品 的 硬 度 不符合設計要求. 

3 熱處理工藝試驗 

根據(jù)上述分析對12Cr1MoVG 鋼管設計了3種 熱處理工藝: 

(1)采用正火后旋轉(zhuǎn)內(nèi)淋外噴冷卻工藝,然后 通過合理的回火溫度確保鋼管硬度符合要求. 

(2)采用正火后直接水冷工藝,然后通過提高 回火溫度降低鋼管硬度. 

(3)采用正火后預冷工藝,通過控制正火后的 預冷時間,讓鋼管表面先析出部分鐵素體,再采用 “水冷+空冷”工藝,并在一定的回火溫度下降低鋼 管硬度.

3.1 正火后旋轉(zhuǎn)內(nèi)淋外噴冷卻工藝 

3.1.1 試驗工藝 

選 取 外 徑 為 610 mm、壁 厚 為 105 mm 的 12Cr1MoVG鋼管作為試驗對象.鋼管的正火工藝為: 起始溫度為室溫,升溫300 min達到980 ℃后保溫 190min.鋼管出爐后,采用旋轉(zhuǎn)內(nèi)淋外噴的方式使鋼管 表面溫度冷卻至200℃以下.取熱處理后的試樣分別 在720,740,760℃回火,回火保溫時間為2h.

3.1.2 硬度測試 

分別對不同溫度下回火處理后的試樣從距內(nèi)表 面8mm 處開始沿壁厚方向從內(nèi)到外每隔10 mm 取一個點進行硬度測試,結果如表4和圖3所示. 可見隨著回火溫度的升高,試樣的硬度逐漸降低;當 回火溫度為760 ℃時,試樣的硬度全部符合設計要 求;當回火溫度為720,740℃時,有部分試樣的硬度 超出了設計要求. 

3.2 正火后直接水冷工藝 

3.2.1 試驗工藝 

選 取 外 徑 為 381 mm、壁 厚 為 78 mm 的 12Cr1MoVG 鋼管作為進行試驗對象.鋼管的正火 工藝為:起始溫度為室溫,升溫200min達到980℃ 后保溫160min.鋼管出爐后,采用直接水冷工藝, 鋼管內(nèi)、外 表 面 的 入 水 溫 度 分 別 為 870~900 ℃, 980 ℃.取水冷后的試樣,分別在720,740,760 ℃回 火,回火保溫時間為2h.

3.2.2 硬度測試 

分別對不同溫度下回火處理后的試樣從距內(nèi)表 面5mm 處開始沿壁厚方向從內(nèi)到外每隔10 mm 取一個點進行硬度測試,結果如表5和圖4所示,可 見隨著回火溫度的升高,試樣的硬度逐漸降低;當回 火溫度為720,740 ℃時,試樣的硬度全部超出設計 要求的上限;當回火溫度為760℃時,除了距內(nèi)表面 5,15mm 處硬度符合設計要求外,其余部位硬度均 超過設計要求的上限.

3.3 正火后“預冷+水冷+空冷”工藝 

3.3.1 試驗工藝 

選 取 8 個 批 次 中 外 徑 為 508 mm、壁 厚 為70mm 的12Cr1MoVG 鋼管作為試驗對象.鋼管的 正火工藝為:起始溫度為室溫,升溫 210 min達到 980 ℃后保溫126 min.鋼管出爐后,采用預冷工 藝,通過控制正火后的預冷時間,讓鋼管表面先析出 部分鐵素體,再采用“水冷+空冷”工藝,并在一定的 回火溫度下降低鋼管硬度.預冷時間為9 min(從 鋼管出爐停止開始計時,到入水時截止的時間為預 冷時間),鋼管內(nèi)、外表面的入水溫度分別為850~ 895 ℃,730~765 ℃.取冷卻后的試樣,在730 ℃ 下回火,回火保溫時間為2h.

3.3.2 硬度測試 

分別對經(jīng)上述熱處理后的8個批次的試樣從距內(nèi) 表面 15 mm 處 開 始 沿 壁 厚 方 向 從 內(nèi) 到 外 每 隔 10mm取一個點進行硬度測試,結果如表6和圖5所 示,可見通過控制正火后的預冷時間、升溫時間和保溫 時間,上述試樣所有測試部位的硬度均符合設計要求.

4 試驗結果分析及實施效果 

4.1 試驗結果分析 

文獻[6]指出,隨著預冷時間延長,大口徑厚壁12Cr1MoVG 鋼管硬度逐漸降低.從上述3種熱處 理工藝試 驗 結 果 可 以 看 出,提 高 回 火 溫 度 可 降 低 12Cr1MoVG 鋼 管 硬 度,因 此 通 過 采 用 正 火 后 “預 冷+水冷+空冷”熱處理工藝,調(diào)整回火溫度和控制 預冷時間,可使鋼管硬度滿足設計要求. 

4.2 實施效果 

對于采用正火后“預冷+水冷+空冷”熱處理工 藝生產(chǎn)大口徑厚壁12Cr1MoVG 鋼管的實際情況進 行了4個月跟蹤,對生產(chǎn)的345批次鋼管的硬度進 行了測試和統(tǒng)計,結果如圖6所示.統(tǒng)計結果顯示, 熱處理工藝優(yōu)化后的的大口徑厚壁12Cr1MoVG 鋼 管的硬度值均滿足設計要求.

5 結論 

大口徑厚 壁 12Cr1MoVG 鋼 制 高 壓 鍋 爐 管 熱 處理后組織不均勻,導致其力學性能不均勻,部分 區(qū)域硬度 不 符 合 設 計 要 求.選 用 正 火 后“預 冷 + 水冷+空冷”工藝,將回火溫度和預冷時間控制為 合理值(730 ℃,9min),可使鋼管的硬度符合設計 需求.


參考文獻: 

[1] 宋文強,李尚林.熱處理工藝對12Cr1MoV 鋼顯微組 織和 力 學 性 能 的 影 響 [J].理 化 檢 驗 (物 理 分 冊), 2017,53(2):97G100. 

[2] 畢金華,劉志才.12Cr1MoV 高壓鍋爐管試制及熱處 理工藝試驗[J].天津冶金,2013,39(5):16G18. 

[3] 谷樹超,王松,李俊,等.12Cr1MoV 鋼過熱器爆管的 顯微 組 織 和 力 學 性 能 [J].理 化 檢 驗 (物 理 分 冊), 2018,54(3):169G174.

[4] 郭贊揚,徐峰,張少波.高壓鍋爐管12Cr1MoVG 熱處 理工藝的改進[J].江西冶金,2005,25(2):23G25. 

[5] 郭元蓉,吳紅,陳雨,等.熱處理工藝對12Cr1MoV鋼顯微 組織和力學性能的影響[J].鋼管,2008,37(5):15G19. 

[6] 肖功業(yè),秦 利 波,何 彪,等. 熱 處 理 工 藝 對 12Cr1MoVG厚壁無縫鋼管表面硬度的影響[J].鋼 管,2015,44(3):20G24. 



<文章來源> 材料與測試網(wǎng) > 期刊論文 > 理化檢驗-物理分冊 > 55卷 > 11期 (pp:748-752)>

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    【本文標簽】:大口徑厚壁鋼管 高壓鍋爐 熱處理 硬度
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